1 設(shè)備概況
現(xiàn)有2臺(tái)600 MW汽輪發(fā)電機(jī)組,每臺(tái)機(jī)分別配有2臺(tái)小汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng)的鍋爐給水泵。小汽機(jī)型號(hào):G6.6-0.78(8),額定功率6 607 kW,額定轉(zhuǎn)速5 400 r/min。小汽機(jī)的油系統(tǒng)分高壓與低壓兩部分:低壓為潤(rùn)滑油系統(tǒng),正常油壓0.141 MPa,油壓低報(bào)警0.105 MPa,油壓低低跳閘0.07 MPa;高壓為控制油系統(tǒng),采用MOOG-Ⅱ型數(shù)字式電液控制系統(tǒng),滑壓運(yùn)行,壓力范圍12.6~14.7 MPa。高低壓油系統(tǒng)一、二次安全油路在薄膜閥接口處相連。
2 給水泵汽輪機(jī)油系統(tǒng)故障及處理
2.1 控制油系統(tǒng)二次安全油壓低
2.1.1 故障現(xiàn)象
2號(hào)機(jī)小汽機(jī)在運(yùn)行時(shí)常出現(xiàn)二次安全油壓低(7~5 MPa,設(shè)定不低于7 MPa),多次出現(xiàn)高壓主汽門突然關(guān)閉,造成小汽機(jī)跳閘(低壓汽門在強(qiáng)行關(guān)閉狀態(tài))。2001-07-25,2A小汽機(jī)低壓主汽門活動(dòng)試驗(yàn)過程中,二次安全油壓降至3 MPa,高、低壓主汽門關(guān)閉,小汽機(jī)跳閘,重新掛閘后各項(xiàng)檢查正常。2B小汽機(jī)汽門活動(dòng)試驗(yàn)時(shí)也出現(xiàn)二次安全油壓降低的現(xiàn)象。多次更換卸荷閥整體備件,未見效果。
2.1.2 原因分析及處理
為查找原因,2001年7月底,解體油動(dòng)機(jī)卸荷閥(見圖1),并與實(shí)際系統(tǒng)運(yùn)行方式進(jìn)行比較分析,懷疑阻尼孔2孔徑較大(實(shí)測(cè)1.8 mm)。2號(hào)機(jī)小汽機(jī)高、低壓主汽門油動(dòng)機(jī)卸荷閥是DB型先導(dǎo)溢流閥,根據(jù)實(shí)際需要,上部先導(dǎo)閥可通過阻尼孔2或外供油口13供油構(gòu)成內(nèi)供內(nèi)排、外供內(nèi)排式。
汽門活動(dòng)試驗(yàn)時(shí),油動(dòng)機(jī)動(dòng)力油失去,二次安全油通過卸荷閥阻尼孔2卸壓,如阻尼孔徑偏大,導(dǎo)致安全油母管壓力較大降低,造成小汽機(jī)跳閘。
運(yùn)行時(shí)二次安全油壓低分析:機(jī)械掛閘,高、低壓主汽門未開前,進(jìn)入油動(dòng)機(jī)的高壓油為回油狀態(tài),這時(shí)二次安全油經(jīng)過高、低壓主汽門卸荷閥阻尼孔2通向回油,造成二次安全油壓低;主汽門開閥信號(hào)給出后,油動(dòng)機(jī)電磁閥接通高壓油,卸荷閥動(dòng)力油恢復(fù),安全油與動(dòng)力油通過卸荷閥阻尼孔2達(dá)到平衡,安全油壓快速升至正常。運(yùn)行中,高、低壓主汽門均在全開位置時(shí)未發(fā)現(xiàn)二次安全油壓低,而在低壓汽門強(qiáng)行關(guān)閉時(shí)會(huì)出現(xiàn)二次安全油壓低和高壓汽門不能全開的現(xiàn)象。因二次油壓與供油相連,主供油為滑壓運(yùn)行,壓力在運(yùn)行低點(diǎn)時(shí)會(huì)使卸荷閥打開,主汽門突然關(guān)閉。
阻尼孔2除作為內(nèi)供油口外,還可系統(tǒng)放氣和卸荷閥活塞潤(rùn)滑。實(shí)際上主活塞可通過動(dòng)力回油進(jìn)行潤(rùn)滑,安全油母管在薄膜閥掛閘前已放氣,結(jié)構(gòu)上可不需此孔,決定將卸荷閥阻尼孔2悶堵。利用機(jī)組調(diào)停和汽泵解列,陸續(xù)將卸荷閥阻尼孔悶堵后,2A、2B給水泵汽輪機(jī)運(yùn)行參數(shù)正常,汽門多次進(jìn)行松動(dòng)、關(guān)閉試驗(yàn),未再發(fā)生二次安全油壓低的現(xiàn)象。
2.2 潤(rùn)滑油事故油泵自啟動(dòng)試驗(yàn)時(shí)潤(rùn)滑油壓低
2.2.1 故障現(xiàn)象及初步檢查
2002-02-17,2號(hào)機(jī)小汽機(jī)A、B潤(rùn)滑油泵自啟動(dòng)試驗(yàn)。小汽機(jī)A事故潤(rùn)滑油泵EOP自啟動(dòng)試驗(yàn)時(shí),第1次跳閘,第2、第3次正常;小汽機(jī)B事故油泵EOP自啟動(dòng)試驗(yàn)時(shí)3次均跳閘,跳閘信號(hào)均是潤(rùn)滑油壓低低,而1A、1B小汽機(jī)在運(yùn)行中做EOP自啟動(dòng)試驗(yàn)時(shí),也發(fā)出過軸承油壓低信號(hào)。
為查找原因,對(duì)電磁閥20/EOP前節(jié)流孔、壓力開關(guān)63/LBOT進(jìn)行定值校驗(yàn),結(jié)果正常,后發(fā)現(xiàn)2B小汽機(jī)潤(rùn)滑油取樣管口有加工鐵屑,清理后EOP自啟動(dòng)試驗(yàn),未再發(fā)出潤(rùn)滑油壓低跳閘信號(hào),但潤(rùn)滑油壓仍降低較大。
2003-03-24,利用1號(hào)主機(jī)停機(jī),分別進(jìn)行小汽機(jī)EOP自啟動(dòng)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如下:
1B小汽機(jī)EOP自啟動(dòng)試驗(yàn)中,潤(rùn)滑油壓由0.17 MPa低降至0.14 MPa,未發(fā)出潤(rùn)滑油壓低信號(hào),共試驗(yàn)2次,結(jié)果相同。
1A小汽機(jī)EOP自啟動(dòng)試驗(yàn),潤(rùn)滑油壓由0.16 MPa低降至0.11 MPa,未發(fā)出潤(rùn)滑油壓低信號(hào),共試驗(yàn)3次,結(jié)果相同。
2.2.2 原因分析及整改措施
經(jīng)過分析,認(rèn)為自啟動(dòng)試驗(yàn)時(shí)發(fā)出的潤(rùn)滑油壓低低跳機(jī)信號(hào)為虛假信號(hào),系統(tǒng)的連接缺陷是故障的根本原因。如EOP試驗(yàn)取樣節(jié)流孔直徑較小,運(yùn)行中可能造成孔堵塞;取樣母管直徑小,使在同一管線上的壓力開關(guān)63/LBOT、63/LBO、63/EOP、電磁閥20/EOP取樣口受到影響。
有效的改進(jìn)方法是將EOP自啟動(dòng)試驗(yàn)取樣口移位至潤(rùn)滑油供油母管,同時(shí)將試驗(yàn)壓力開關(guān)63/EOP定值提高至0.08 MPa。小汽機(jī)潤(rùn)滑油壓力信號(hào)取樣改進(jìn)前后流程見圖2和圖3。
改進(jìn)后,1,2號(hào)機(jī)4臺(tái)給水泵汽輪機(jī)多次進(jìn)行潤(rùn)滑油事故油泵自啟動(dòng)試驗(yàn),均未出現(xiàn)潤(rùn)滑油壓降低的現(xiàn)象,從而徹底解決了這一共性難題。
3 結(jié)束語
電站的設(shè)備量大,專業(yè)性強(qiáng),職能分工較細(xì),客觀上可能會(huì)造成對(duì)故障現(xiàn)象的捕捉和分析有一定的局限性,這就需要員工工作上積極主動(dòng),對(duì)出現(xiàn)的缺陷和異常應(yīng)在專業(yè)間進(jìn)行及時(shí)溝通,特別是定期試驗(yàn)、定期運(yùn)行的設(shè)備和其它不定期操作出現(xiàn)的異常要及時(shí)記錄,細(xì)心積累,潛心分析,以便及時(shí)解決設(shè)備隱患,確保安全生產(chǎn)。